主机润滑油温异常升高机组停运事件
朱秀峰
(广东省 韶关 512132)
摘 要: 某电厂发电机组在正常运行状态下,因为冷却水滤网堵塞,致使主机润滑油温异常升高,发生机组被迫停运事件。分析原因,采取预防措施。
关键词: 冷却水滤网 主机润滑油温 机组停运
某电厂一台300MW机组,型号N300-16.7/537/537-4,是东方轮机厂设计制造的亚临界机组,一次中间再热两缸两排汽凝汽式汽轮机,与相应容量的锅炉和汽轮发电机配套。2010年9月,因为冷却水滤网堵塞,影响主冷油器供水压力下降,主油温异常上升超过停机值,机组被迫停运。
一、事件经过:
9 月26 日8:31,11 号机组带200MW 负荷调峰运行。乙值运行人员上二值接班后,发现主油温由40℃缓慢上升,润滑油冷油器冷却水压力缓慢下降,检查工业水压力由0.46 下降至0.4MPa,于是联系检修人员到场清洗冷却水滤网。08:48,主油温升至43.6℃且上升趋势较快,工业水压力继续缓慢下降。9:00,工业水压力下降至0.35MPa,主油温上升至57℃,值长联系消防队到场协助处理,同时令机组退出AGC,快速减负荷,消防队员到场后,启动多一台消防水泵,采取用消防水淋A 主冷油器降温方法控制主油温。09:06,主油温继续上升至58℃,监盘人员密切监视机组参数,轴承回油温度,最高温度为#3 瓦75℃;轴承金属最高温度为#2 瓦85℃;轴承振动,最大盖振为#1 瓦50um。这时,消防人员现场增加消防水带给主冷油器降温。09:20,工业水压力降至0.29MPa,A 主冷油器冷却水进水就地压力表压力显示为零。09:30,在采取处理工业水滤网堵塞及主冷油器淋水降温措施后,主油温升至81℃,#2 瓦回油温度87℃,#2 瓦金属温度升至107℃,主油温无法控制,仍有上升趋势,即令汽机打闸,破坏真空紧急停机,厂用电自动切换成备用电源供电。10:17,汽机投连续盘车。其余按正常停机操作。13:30,11 号机工业水滤网及氢冷水滤网检修人员清理完毕。13:40,值长下发11 号机组极热态启动操作票。14:05,11 号炉点着火。16:39,11 号机冲转。17:10,汽机定速。17:11,11 号机组并网成功。9 月30 日11 号机组调峰停运后对冷却塔填料层进行检查,发现有多处填料层出现穿孔脱落的情况(如图四所示)。
二、原因分析:
(一)事件直接原因
11 号机冷却水滤网后接有主机冷油器冷却水和工业水两个用户,在冷却水滤网堵塞时,因工业水泵的抽吸作用,出现“抢水”现象,导致流经汽机主冷油器的冷却水水量大幅减少,主油温异常快速升高,在采取旋转清洗冷却水滤网及消防水喷淋冷油器等措施后,主油温仍然无法控制,机组被迫停运,这是导致本次事件发生的直接原因。
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